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谱写原油上产百万吨的新篇章 ——中石油大庆油田采油九厂推进科学发展纪实
2022-07-07 13:35:00 来源:能源科技
通讯员 周翔宇 陈莹莹
今年以来,大庆油田采油九厂加大创新力度、增强全员执行意识,使这个厂的油田开发水平稳步推进。
据悉,采油九厂在连续5年持续稳产上产的同时,以超常的技术创新和科学管理举措承担起全年106.5万吨的原油生产任务。
2022年,该厂生产任务比年初大庆油田公司下达的生产指标增加了2.5万吨。截至日前,采油九厂原油生产按计划运行,取得了骄人的业绩。
压裂唤醒龙虎泡
截至2022年5月20日,龙虎泡油田单采高台子区块8口缝网压裂井,措施后平均单井日产油2.8吨,累计产油已达1922吨,为后续龙虎泡油田单采高台子区块整体复产提供技术支撑。
为了探索特低渗透关停区块复产的可行性,采油九厂借鉴致密油开发经验,按照“整体部署、分批实施、试验先行”的原则,在龙虎泡油田单采高台子区块开展缝网压裂先导性试验,有效盘活龙虎泡油田高台子区块的剩余储量。
采油九厂龙虎泡油田高台子区块1998年投入开发,该区块为特低渗储层,常规压裂注水开发无法建立有效驱动,导致单井产量低、吸水状况差,形成一种注不进采不出的局面。前期经过常规措施、直井加密和水平井加密等多种试验后,效果均不够理想。2008年后,84%的油井已经变为捞油生产,单井日产油仅0.2吨,处于近关停状态。
试验初期,技术人员应用“地质-油藏-工程”一体化设计方法,逐井逐层地分析潜力和改造难点,有针对性地优化压裂工艺方案,实现裂缝与储层和井网的合理匹配;后期,结合现场施工数据和裂缝监测结果,绘制了裂缝参数与压裂液量关系图版,形成了适合高台子区块特点缝网压裂规模设计方法。
注水工艺马前卒
在以注入驱替为主要开采手段的今天,注水井是地层和油井保持能量的重要来源。
采油九厂地处大庆长垣外围,开发的区块低孔低渗,储层物性差、埋藏深、注水压力高、开采难度大。近年来,技术人员围绕“注好水、注够水、有效注水”的目标,持续开展了细分注水、剖面调整、吸水改善等措施,不断推进注水工艺技术进步。
持续推广细分注水工艺,实现有效注水。围绕油田不同开发阶段的需要,从低压注水到高压注水,从细分技术到洗井技术,形成了这个厂特有的耐高压、抗蠕动的深井注水管柱,实现了注水技术三级跳跃,获得的《隔离式解封阀控封隔器》、《双体阀控制封偏一体化配水封隔器》、《防溢单流阀》3项发明专利,成为九厂注水工艺的主体技术。同时,随着油藏细分挖潜力度的加大,不断完善细分工艺管柱,针对连续薄差层、特小隔层、套损井设计,攻关多层段、小直径、小卡距细分注水管柱,满足最小1.5m注水卡距、0.5m隔层界限,满足油藏细分注水要求。与此同时,使注水质量不断提高,有力地保证了注水开发效果,全厂1839口注水井管柱平均免修期达1882天,密封率达99.9%,平均分注率3.25段/井。
吸水改善技术稳步推进,提高储层注入能力。“注不进、采不出” 欠注井的比例高是九厂注水面临的主要问题。为了实现欠注井综合治理,紧紧围绕我厂储层物性和污染类型,有的放矢地优化药剂配方和注入工艺,形成了复合酸化、缓速酸化、多元酸化解堵技术系列。敖南油田渗透率低,油水井连通性差,解堵措施侧重于扩大处理半径,采用缓速酸化工艺,龙虎泡油田开采层位多,层间矛盾突出,需进行剖面调整,实现有效增注。在综合分析各区块特点基础上形成了各自“针对性”的方案,精准施策,保障增注效果。
2020年以来,重点完善不返排酸化技术,实施52口井,减少返排液3700方,累积增注7.3万方,有效期达450天以上,在改善吸水状况的同时,实现了酸液不外排,保障了欠注井有效注水。
2022年,这个厂已经着手开展注水大调查,从油藏需求、井筒状况、井控环保3个节点,对注水管柱、增注措施、清洁作业等方面开展调查,并重点对于敖南、古龙南等超低渗透区块开展降压增注技术攻关研究,将持续推进注水质量作为他们的主要工作。
创新整合再出发
目前,九厂老区整体进入了中高含水开发阶段,产量递减快、新区储量品质差、经济有效动用难,持续稳产上产面临着严峻的挑战。为此,采油九厂深化“三足鼎立”开发格局,聚焦精准开发,推进高效建产,难采储量有效动用,强化工程思维,把控支撑点、做强增长点,守住稳油的根基,抓住上产机遇,深化全厂各系统有效融合,着力实现效益建产新突破。
此次产量任务调整后,他们结合当前油田开发形势,动员全厂上下齐心协力想办法,斤两必争挖潜力。
在开发潜力综合分析基础上,针对不同类型油田存在的问题,将“长远开发”与“上产需求”相统一。
这个厂紧盯常规油效益开发,坚持精准施策,发挥压舱石作用;坚持“南部滚动、东西拓展”建产思路,推进致密油有效接替工程,夯实上产基础;紧盯难采储量动用“提效率、提效益”目标,大力开展页岩油开发会战;建立形成“精、快、优、简、活”稠油效益建产模式,打造稠油开发“试金石”。
明确各类型油田挖潜原则和思路后,九厂制定了新的挖潜措施和运行方案,全厂成立夺油抢产小组及6个分组,加大工作协调和服务基层力度,带动广大干部员工快速解决生产问题,全力提高日产水平,坚决完成106.5万吨原油生产任务。